




光亮酸銅鍍液的酸度不平衡,或升高或降低
(1)可能原因:陽極鈍化
原因分析:硫酸銅鍍液的酸性很強,對高濃度硫酸銅工藝來說,盡管硫酸含量在50~70g/L之間,其pH值也很低。如溶液的酸度升高,同時金屬銅的含量隨之降低,則表明陽極正在鈍化。陽極鈍化后,金屬溶解變得困難,而析氫嚴重,鍍液中大量0H-變成氧氣,在陽極析出,將H+留在鍍液中,致使酸度升高。導致陽極鈍化的原因有哪些呢?
原因之一:陽極面積??;
原因之二:硫酸銅含量高;
原因之三:硫酸含量低;
原因之四:鍍液溫度低;
原因之五:鍍液中氯離子過多。
處理方法:a.將陽極取出,刷洗,并用l0%的硫酸活化,用水沖洗干凈,再用純水沖洗2遍后,裝入鈦籃;
b.增大陽極面積,以降低陽極電流密度;
C.定期分析并調整槽液成分,嚴格工藝規范;
d.加強缸液參數的監測,保證工藝參數的穩定;
e.加強預定保養,嚴格遵守工藝紀律。
(2)可能原因:鍍前的堿液帶入到酸銅液
原因分析:鍍液中的酸濃度有時會逐漸降低,在生產中也常常遇到,這主要是由于鍍前的堿性除油液和預鍍銅液,雖經熱水、冷水清洗后,有時仍有堿液留與工件表面帶入鍍銅液中,與酸中和而造成鍍液酸度的下降。特別是在一些管理不善、操作部規范的企業,掛具主桿由于沾上堿液,而清洗不到位,將堿液帶入到酸銅槽,造成交叉污染,使酸銅鍍液的酸度下降。
處理方法:a.強化清洗操作,嚴格清洗標準作業,防止交叉污染發生;
b.合理調整液面高度,保證掛具主桿的清洗高度,加強管理。
(3)可能原因:硫酸銅中含硫酸多
原因分析:在電鍍生產中,由于工件和掛具的帶出損耗較大,每一個分析周期都需要補加一定量的硫酸銅,在補加硫酸銅的同時,也加入硫酸,而出現鍍液酸度增高的現象。
處理方法:使用電鍍級的硫酸銅。
(4)可能原因:使用不溶性的輔助陽極
原因分析:為了保證低電流密度區的電鍍產品質量,在電鍍過程中,往往采用不溶性的輔助陽極,特別是有的企業沒有單獨的整流器來控制輔助陽極的電流參數,只使用一個整流器,導致輔助陽極電流密度太高,大量析氧,致使鍍液酸度升高。
處理方法:輔助陽極單獨設置整流器,并控制輔助陽極的電壓為2V。
(5)可能原因:雙氧水的使用量較大
原因分析:在進行酸銅液的維護保養時,經常使用雙氧水除去有機雜質和消除一價銅離子對溶液的影響,同時,也消耗了大量的硫酸,若不分析補加,也會導致硫酸含量降低,溶液酸度下降。
處理方法:每次使用雙氧水處理鍍液時,都要分析調整硫酸的含量。
綜述:調整鍍液中的硫酸含量
在生產過程中,由于技術管理不善或輔助陽極使用不當等造成酸性鍍銅液酸度升高,筆者曾親臨過一家電鍍企業,酸銅液中的硫酸含量甚至達到l38g/L,嚴重影響了電鍍產品的質量,并加速了光澤劑的分解消耗。那么,如何調整鍍液中的硫酸含量呢?
方法一:將鍍液稀釋,分析調整槽液成分到標準值。
方法二:用化學純級的氫氧化鋇,與酸銅液中多余的硫酸反應,形成硫酸鋇,再過濾除去。此法在處理過程中將損失約15%的硫酸銅
Ba(OH)2+2H++SO42--→BaS04↓+2H20
方法三:用化學純的碳酸銅,與酸銅液中多余的硫酸反應,生成CO2,降低溶液的酸度。此法處理過程中,銅離子不損耗,但處理成本較高
CuC03+H2S04→CuS04+C02↑+H20
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